Craft · 2026 年 5 月 22 日 · 5 分钟阅读

辫编机搬进自家工厂:2012 年的决定

在 2012 年之前的二十多年里,我们做帽子的能力扎根在温岭车间,但辫子一直是外购的 —— 从周边辫编厂买条带回来再裁剪、缝制、整理成型。2012 年,我们把辫编机搬进自家工厂,让辫编工序从外购变成自有。十四年下来,原料损耗下降 12%,每台辫编机能耗较旧设备低 60-80%,首样交期也被压缩。一个自有辫编车间,如何改变一家 OEM/ODM 帽厂的成本结构与上下游节奏。

十四年前,我们把辫编机搬进了温岭厂房,从此辫编这一道工序,开始在自家完成。在那之前的二十多年里,公司的帽子已经在日本和美国市场上稳定供应了多年,但所有辫子都是外购的 —— 从周边的辫编厂买条带回来,在我们车间裁剪、缝制、整理成型,再发往客户。2012 年,我们改变了这个流程。十四年过去,这个决定仍然定义着我们怎么思考帽业、怎么经营我们的帽款系列

为什么辫编这道工序值得自己做

外购辫编有外购的道理。专业辫编厂运营成本低、靠近某些原料产区,也让小工坊免去固定资产投入。我们就是这么走过来的,做出来的帽子也不差。但难点在控制。隔着三个镇的辫编厂,没办法在订单跑了一半之后,因为品牌客户周二改了规格就立刻调整辫重。到了 2012 年,我们的客户 —— 那些动辄下几万件单的零售和设计型品牌 —— 要求更快的打样速度、更紧的色差控制,以及辫编层面的可追溯性。外购把这三件事都变得比应有的更难。把辫编做进自家工厂,能在同一步把三件事都解决。

数据告诉了我们什么:损耗、能耗、交期

改造之后那一年的数据是清晰的。把辫编搬进自家工厂之后,我们可以按订单裁切,而不是按外厂的标准卷长,辫编修剪环节的原料损耗,在第一个完整年度下降了 12%。新的辫编机每台能耗,比当时很多周边辫编厂还在用的老设备低 60-80%。首样的交付周期被压缩了,因为我们不再排在外厂的队列里。损耗、能耗、时间 —— 这三笔账加起来,让设备的投资回收比改造前我们的测算更快。

自有辫编带来的,不止辫子本身

把辫编搬进自家工厂,重点不在机器本身,而在机器上下游打通了什么。往上游看,我们可以按自己的采购节奏拿到天然与合成两大类辫编原料,不再卡在供应商的窗口期。往下游看,同一批辫子可以喂两条产线 —— 先是帽子,再到辫编包系列,后者用的就是辫编环节的余料和短单,这些原本是会以废料形式离开车间的部分。这一层使用,正是 12% 损耗数字过去十多年里一直能稳住、有的季节还能改善的原因。

十四年后回看:这套自有辫编为什么还在

温岭辫编车间不是我们最新的产线 —— 最新的是 2025 年开业的金边工厂。但温岭的自有辫编车间,仍然是最资深辫编师傅工作的地方,也是新辫型在投入任一基地大货之前的验证点。2012 年的那个决定没有把我们变成另一家公司,只是让我们原本就是的那家公司,更难被复制。对那些在选 OEM/ODM 合作伙伴的品牌方来说,辫编工序是否自有,仍是这个品类最干净的判断信号之一。

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